1.2合理安排計劃。集中生產(chǎn)加工,減少能源損耗
對于訂單數(shù)量小、花色品種多、工藝更換頻繁的情況,合理安排生產(chǎn)調(diào)度,集中加工。產(chǎn)量高時,在保證交貨期的前提下,將相同工藝處方的品種集中安排加工,減少因頻繁操作造成的助劑和水汽等耗用;產(chǎn)量低時,將計劃集中安排到一臺機(jī)器上加工,染色機(jī)臺操作由淺至深連續(xù)生產(chǎn),減少兩臺同時開機(jī)造成的能源浪費(fèi)。
1.3加強(qiáng)現(xiàn)場檢查。杜絕跑冒滴漏
嚴(yán)格現(xiàn)場管理,杜絕跑冒滴漏。實行區(qū)域劃分,落實責(zé)任人,一旦發(fā)現(xiàn)跑冒滴漏,立即根據(jù)區(qū)域劃分嚴(yán)格考核。不但保證了裝置穩(wěn)定運(yùn)行,而且改善了現(xiàn)場環(huán)境。
2設(shè)備改造
在抓生產(chǎn)管理的同時,從設(shè)備改造人手,探索節(jié)能降耗新措施。
2.1高溫污水熱能回收利用
2.1.1內(nèi)容
為利用污水?dāng)y帶的熱能,印染廠現(xiàn)大多采用管式換熱器,但此類換熱器因清潔困難,隨使用年限延長,換熱效率逐漸降低。
為解決此問題,改用高密藍(lán)天節(jié)能環(huán)??萍加邢薰編в凶郧鍧嵐δ艿膿Q熱器。改造前,換熱前后廢水降溫20℃左右;改用新型換熱器后,換熱前后廢水降溫40℃左右,有效回收了廢水的余熱。
2.1.2能源節(jié)約
設(shè)備更新后提高新水溫度20℃,每臺換熱器日均換用新水120t,則日回收熱能為:
Q=croAt=4.2×120000×20=10080000KJ水的比熱4.2l∥kg,蒸汽熱量為2749kJ/kg,日均回收熱值相當(dāng)節(jié)約蒸汽3.67t,折合人民幣627元。安裝5臺換熱器,年節(jié)約折合標(biāo)準(zhǔn)煤625.5t。
2.1.3投資回收期
自清潔污水換熱器一臺9.8萬元,管路閥門配件0.1萬元,合計9.9萬元。
回收期為:99000/627=158天
2.1.4實際效果
采用自清潔污水換熱器后,新水水溫可達(dá)到70℃以上。由于充分利用了污水熱能,使污水排放溫度下降,減輕了后續(xù)污水處理工序的負(fù)荷,保證了污水的處理效果。
2.2印染工藝中冷凝冷卻水回收利用
2.2.1內(nèi)容
印染工藝中,冷凝冷卻水是帶有熱量可重復(fù)利用的水資源,合理地回收再利用此部分資源可為印染廠節(jié)省大量成本。對車間設(shè)備進(jìn)行改造,對染色軋干冷卻水、染色料槽冷卻水、烘筒蒸箱蒸汽冷凝水進(jìn)行回收利用。
2.2.2能源節(jié)約
回收系統(tǒng)參數(shù)如下:
染色軋干冷卻水30t/日·臺×3臺=90t(35℃)
染色料槽冷卻水20t/日·臺×3臺=60t(35℃)
烘筒蒸箱蒸汽冷凝水9t/日·臺×6臺=54t(80℃)
(1)水量
回收水量=90+60+54=204t/日 水5.07形t(含污水費(fèi)),日均節(jié)省l034元,年均節(jié)約用水74460t。
(2)熱能
常溫水按20cc計,日回收熱能:Q=croAt=(4.2×90000×15)+(4.2×60000×15)+(4.2x54000x60)=23058000kJ日均回收熱值相當(dāng)蒸汽8.4t,折合人民幣1436元。
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