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水解酸化/好氧/MBR為主體工藝處理印染廢水技術研究

來源:印染在線 發(fā)布時間:2012年12月08日

印染廢水是國內外公認的較難處理的工業(yè)廢水之一[1],其顯著特點為:①色度大,有機物含量高,除染料和助劑外,還含有大量漿料,廢水粘性大;②COD變化大,高時可達2000~3000mg/L,BOD5也可高達2000~3000mg/L;③堿性大,如硫化染料和還原染料廢水的pH值可達10以上;④水溫、水量變化大,由于加工品種、產量的變化,可導致水溫、水量變化較大[2]。

1·工程概況

某集印、染于一體的大型紡織印染合資企業(yè)可進行各種規(guī)格全棉、滌棉、麻棉、滌綸、燈芯絨、氨綸等織物的漂、印、染和后整理,生產能力達6000×104m,是北方地區(qū)規(guī)模較大的印染企業(yè)。由于生產規(guī)模擴大,排放的生產廢水由原來的2500m3/d增至5000m3/d,已有的廢水處理廠已經不能滿足生產需要,亟需擴建;加之原工藝流程存在一些不合理之處,致使處理效果不理想,出水水質不能達標,因此必須進行擴建整改。

1.1原水水質、水量

該公司主要生產工序有煮練、退漿、漂白、絲光、印染、重整,排放的廢水中主要含有紡織纖維上的污物、油脂、鹽類以及各種漿料(一般為淀粉或聚乙烯醇)、染料、表面活性劑、助劑、酸、堿等。廢水的BOD5/COD值為0.25左右,可生化性較差;由于采用來料加工,漿料可能不同,染料的種類不斷變化,其配套投加的藥劑也不斷變化,因此水質波動性大;水量波動性大,主要體現(xiàn)在生產量不同造成水量波動以及不同生產工序造成水質波動;含有大量無機鹽類;色度較大,屬于高色度廢水。

設計處理水量為5000m3/d,廢水水質及排放標準如表1所示。

1.2工藝流程

1.2.1原處理工藝

原工藝流程為:原水→人工篩網→集水井→沉砂池→pH調整池→初沉池→中間水池→水解酸化池→接觸氧化池→出水。

經分析,原處理工藝存在的問題如下:

①受生產工序及其產量的影響,系統(tǒng)運行過程中水質、水量的波動性較大,造成系統(tǒng)運行不穩(wěn)定。

②經核算,原有初沉池水力負荷遠大于斜管沉淀池所要求的表面負荷,而水中懸浮物主要是煤灰,難于沉降,因此沉淀效果不理想。

③水解酸化池對色度的去除和廢水可生化性的改善效果不理想。

④接觸氧化池是原工藝的核心,實際運行中污泥的穩(wěn)定性和廢水處理效果都不理想。

 ⑤廢水中N、P缺乏,且水溫較高。

1.2.2整改后的處理工藝

整改后的工藝流程為:原水→人工篩網→集水井→沉砂池→pH調整池→電解絮凝池→氣浮池→冷卻塔→水解酸化池→好氧池→接觸氧化池→膜區(qū)→出水。

建設單位為了擴大處理規(guī)模,在污水廠附近新建2座池體,鋼筋混凝土結構,半地下式,一座尺寸為14.4m×16.4m×7.0m;另一座尺寸為14.2m×7.4m×2.3m,并在這座池體上面安裝冷卻塔,可將廢水由55℃冷卻到35℃左右。

①預處理工藝

 預處理工藝主要包括集水井、沉砂池、pH調整池以及中間水池,仍然利用原有處理設施,主要包括池體、集水井提升泵、沉砂池清砂系統(tǒng)、中間水池提升泵。新增pH調整系統(tǒng),在線pH計和硫酸投加計量泵聯(lián)鎖,自動控制硫酸投加并調整pH值到8左右。

②水解酸化池

      將原有水解酸化池和初沉池作為水解酸化池,此時廢水溫度為50~60℃,厭氧降解速度比較快。池體尺寸為16m×6m,上流式結構,HRT為5h,水力負荷為1m3/(m2·h),污泥處于懸浮狀態(tài)便于污水和污泥充分接觸混合。采用多個布水點配水,每個布水點服務面積相同,根據每個池體表面積計算配水點數量,只需控制每個布水點配水相同即可實現(xiàn)均勻布水,同時采用三角堰排水也有助于布水均勻。

③電解絮凝

新建池體(尺寸為14.2m×7.4m×2.3m)作為電解絮凝池,在池內安裝電極(鋼板、鋁板),在池邊(附近)安裝直流電源。電解時鋼、鋁失去電子,以離子形式進入水中,與懸浮物和色度物質發(fā)生絮凝反應,形成絮體,實現(xiàn)水體脫色,陰極H+得到電子形成H2,以小氣泡形態(tài)釋放到水中,粘附、包裹、頂托絮體,使絮體浮到水面去除。浮渣通過刮渣機定時清除,重力流輸送到污泥干化場進行干化處理,干化污泥與煤渣一起外運。同時,由于電解本身為氧化還原反應,也有助于分解廢水中高分子、大分子物質,提高廢水的可生化性。

該池體縱向隔開,寬度分為5m、2.4m,大池作為分離區(qū),小池為清水區(qū),也作為冷卻塔提升泵集水池,并在此投加N、P。分離區(qū)水力負荷為3.0m3/(m2·h),停留時間為40min,有效水深為2m,長寬比為2.8∶1。

在此投加N、P,使C∶N∶P=100∶5∶1,為生化反應創(chuàng)造有利的條件。

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