3試驗主要工藝參數(shù)
格柵/進水池/調(diào)節(jié)池:格柵、進水池、調(diào)節(jié)池合為一個構(gòu)筑物,上設冷卻塔,水力停留時間(HRT)為16h,鋼砼結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)池設有自動格柵1臺.潛水污水泵2臺.1用1備。
水解酸化池:HRT為36h,鋼砼結(jié)構(gòu)。設置懸浮填料,以加強水解酸化效果.并設置水下攪拌器,以加強系統(tǒng)的傳質(zhì)作用。
接觸氧化池:HRT為12h,鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)設懸浮填料。選用風機2臺,1用1備,V(氣):V(水)=20:1。生化沉淀池:為豎流式沉淀池,表面負荷Fs=0.6m3/(m2.h).HRT為2.5h,鋼砼結(jié)構(gòu),設置泥漿泵2臺.1用l備。
生物濾池:HRT為3h。內(nèi)置活性碳作為生物濾池填料.其活性碳體積約為生物濾池體積的l/3.濾池V(氣):V(水)=1:1~1:3,利用空氣對濾池進行反沖洗。
陶粒和陶瓷膜過濾系統(tǒng):陶粒塔作為陶瓷膜塔的預處理過濾裝置.先利用斜管沉淀原理除去大顆粒絮體,再用多孔陶粒分離5m以上的顆粒,減少膜污染.進而減少陶瓷膜的反沖洗次數(shù)和強度陶粒塔的出水進入膜組件殼程(即膜管外側(cè)),經(jīng)膜管過濾后滲入膜管內(nèi).最后經(jīng)水管排出殼程中未能滲入膜管的濃廢水回流至調(diào)節(jié)池.與原水混合后再次通過本工藝進行處理經(jīng)陶瓷膜塔可以深度過濾去除廢水中的大部分膠體粒子(分子聚合體)、藻類和菌類等.進一步降低濁度和COD值。
4調(diào)試運行情況
在土建及設備安裝完成并經(jīng)檢查無裂漏后.進人系統(tǒng)調(diào)試階段向生化反應池內(nèi)投人印染廠活性污泥餅5m,進行培菌,悶曝2d后,分別按耐按m(C):m(N):m(P)=300:5:1和m(C):m(N):m(P)=100:5:1連續(xù)2周向水解酸化池和接觸氧化池內(nèi)投加葡萄糖、尿素和磷鹽。進水流量由小到大逐漸增加。待水解酸化池和生物接觸氧化池內(nèi)填料上形成固著生物膜后.整個系統(tǒng)進入正常運行狀態(tài)。
系統(tǒng)正常運行3個月.出水水質(zhì)穩(wěn)定達標運行結(jié)果見表2。
表2可見,系統(tǒng)出水水質(zhì)良好。達到了設計要求。COD、濁度、色度去除率分別達到85%.98%,95%。在試驗過程中.系統(tǒng)每Et出水分別被回用于印染工藝過程的前處理及染色工序根據(jù)對染色產(chǎn)品的質(zhì)量分析,其色牢度、皂洗牢度基本為4—5級.通過上述工藝深度處理的印染廢水可以回用于印染生產(chǎn)過程.對產(chǎn)品品質(zhì)沒有影響。
5經(jīng)濟分析
在中試過程中,設備電耗0.85kW·h/m3,每度電以0.75元計,折合約為O.64元/m3;藥劑費0.55元,m3;人工費、折舊費為0.25元/m3,合計直接運行費用為1.44元,m3。濃廢水達標處理.需要增加處理費用0.20元/m3。綜合考慮,棉印染廢水深度處理后回用具有良好的經(jīng)濟效益。
6結(jié)論與建議
(1)通過生化一陶瓷膜過濾深度處理清濁分流后的輕質(zhì)廢水.出水水質(zhì)穩(wěn)定且可達到回用水水質(zhì)要求并已成功地回用于前處理和染色工序.產(chǎn)品質(zhì)量f色牢度等)達到生產(chǎn)要求。
(2)采用清濁分流.通過生化一陶瓷膜過濾深度處理棉印染廢水.回用率可穩(wěn)定達到45%以上.對于緩解和消除印染企業(yè)用水和排水壓力十分有利.具有良好的經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益。
(3)由于無機鹽以及難降解有機物的積累.在回用過程中不宜采用封閉式、100%使用回用水的方式進行工業(yè)生產(chǎn)。建議將回用水和新鮮水混合使用,并最后一道漂洗采用新鮮水以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
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