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粘亞麻混紡織物前處理--高效練漂新工藝實踐

來源:印染在線 發(fā)布時間:2015年04月07日

一、緒論

多年來,國內(nèi)外同行都在孜孜不倦地探索原生麻混紡、交織織物印染前處理練漂工藝,力圖解決傳統(tǒng)霉工藝中的燒堿煮練和次氯酸鈉漂白問題,以求達到綠色環(huán)保、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗、降本增效的目的。我們江蘇省常州市國泰東南印染有限公司和陜西省西安今朝化工有限責任公司密切合作,從2003年4月份開始起對原生麻混紡、交織織物的印染前處理練漂工藝進行了有益探索。不斷地改進助劑,優(yōu)化工藝,進行了大量的小樣、中樣試驗,已試生產(chǎn)8萬多米粘亞麻混紡布,獲得了重要突破,取得了階段性成果。本文對高效練漂的工藝實踐情況淡一些體會,拋磚引玉,以利于推動原生麻混紡、交織織物前處理新工藝的研究應用。

二、成因

眾所周知,粘亞麻混紡織物前處理的傳統(tǒng)主流工藝是濕一濕加工、堿煮、氯氧雙漂工藝。如:63”(L/R55/45)10×10、44×38粘亞麻,一般前處理工藝流程為:翻縫叫燒毛一堿煮一氯漂叫氯漂一氧漂。通常在做特艷麗色,個別色相的淺色時還需做兩次燒毛及再增加一次氯、氧漂工序才能達到品質(zhì)要求。堿煮浸軋槽的燒堿濃度在35—45g/L之間;氯漂浸軋槽的次氯酸鈉濃度,第一次氯漂14—16g/L,第二次氯漂10一12g/L,大多數(shù)企業(yè)使用的是雙J型箱堆置的氯漂機,兩次氯漂連起來做,這也是濕一濕加工較為普遍的做法。由于亞麻纖維屬植物性纖維素纖維,與粘膠纖維在化學及物理性能方面差異較大。煮練方面既要考慮麻皮的充分疏松膨脹,漿料及其它物質(zhì)的去除,以利于漂白;又要不至于粘膠纖維的嚴重剝

蝕。氯漂方面次氯酸鈉濃度高了,工作環(huán)境惡劣,操作人員受不了,腐蝕設備,而且濃度控制不當還會造成織物脆損;濃度低了麻皮又去不掉,這些都是困擾前處理技術人員的難題。從現(xiàn)實情況看,煮練液中的燒堿及氯漂液中的次氯酸鈉的大量使用,增大了印染污水處理的難度和成本,也難以達到清潔生產(chǎn)的目的。殘留在織物上形成有機鹵化物(AOX),不符合歐盟生態(tài)紡織品的要求。并且,加

工道數(shù)繁多,劇夠長,水、電、汽、油能源消耗量大。依據(jù)這些情況,我們開發(fā)出麻用前處理高效練漂助劑TY一288系列,并優(yōu)選出實用工藝。其做法就是利用常規(guī)生物酶處理技術疊加逆向化學處理方法進行高效練漂。工藝路.線簡潔流暢,設備通用性強,不需要氯漂機。前處理新工藝路線為:翻縫一一)燒毛一)麻煮一一)高效練漂。除染特殊的淺顏色及漂白需多增加一道輕氧漂外,一般都能達到要求。酶退,就是在長車上用傳統(tǒng)的BP一7658淀粉酶將麻織物上的漿料去除80%以上,使麻織物布身骨質(zhì)松軟,毛羽蓬起,一次燒毛即可達到要求(若使用兩只汽體火口+兩只噴射、接觸式復合火口的燒毛機,燒毛效果會更佳),而且為麻煮的逆向化學處理提供了條件。麻煮采用TY一288系列助劑A料、C料加純堿組合,使麻織物充分溶漲,原生麻皮

膨化,粘膠纖維損傷最少。高效練漂就是用TY一288系列助劑A料、B料、D料加雙氧水達到漂白效果。工藝條件及技術操作要求基本上和棉織物前處理退、煮、漂三步法工藝相同。實施起來比較簡單,便于工藝管理、規(guī)范操作及質(zhì)量控制。

三、試驗

1.前處理設備

LMH752--180型四火口汽體燒毛機;MH902--180型雙層網(wǎng)床汽蒸箱練漂機;MH752--180型單層履帶汽蒸箱氧漂機。

2.規(guī)格品種

63”(L/R55/45)10×10、44×38粘亞麻,成品幅寬52“/53”中試數(shù)量:每次3000—10000米

3.工藝流程

翻縫斗酶退一燒毛一麻煮一高效練漂

4.工藝條件及要求

(1)翻縫

布箱坯布需堆放整齊。縫頭時一定要做到平、直、齊、牢。

(2)酶退

配方

BF一7658淀粉酶4g/L

NaCl10g/L

JFC滲透劑3g/L

車速:40m/min

汽蒸:60℃×60min

熱水洗:1—3格95℃

4—5格80一90℃

最后1格60℃

因為是后燒毛落布一定要烘干。熱水洗要充分,盡量多去除布上漿料。

(3)燒毛

車速:80m/min,二正二反,強燒,蒸汽滅火,干

落布。

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燒毛效果:光潔度要求達到3級以上。

(4)麻煮

配方

W一288AXg/L

TY一288BYg/L

Na2CO320g/L

車速:40m/min

汽蒸:100℃×60min

熱水洗:

1—3格95℃

4—5格80—90℃

最后1格60℃

軋余率:90—100%

pH值:9.5—10

浸軋槽練漂液:室溫

煮練效果:布面達到麻皮明顯膨化;碘液測試布面,30秒后觀察陰圈外圍呈淡黃色好,呈輕微淡青色較好。

(5)高效練漂

配方

TY一288AXg/L

TY一288BYg/L

TY一288DZg/L

100%H20218—20g/L

車速:40m/min

汽蒸:100℃×50min

熱水洗:1—3格95℃

4—5格80—90℃

最后1格60℃

軋余率:90—100%

pH值:10—11

浸軋槽練漂液:室溫

練漂效果:白度、干濕強度、毛效、麻皮去除程度均要達到傳統(tǒng)二氯一氧工藝要求。

四、比較

本單位新工藝與傳統(tǒng)工藝對比(原坯布屬同一品種、規(guī)格、產(chǎn)地)

1.半制品

項目

白度

W/Y

毛效

AATCC

退漿效果

(碘測)

織物強力(T/W..N)

布面先

潔度(級)

布面麻皮

去除程度

工藝類型

干強

濕強

新工藝高效練漂

56.75/9.78

優(yōu)秀

330.9/246.5

342.8/225.5

3

基本取凈

傳統(tǒng)工藝兩氯一氧

32.66/17.54

優(yōu)秀

較好

314.7/256.8

325.5/217.8

3

殘留較多

注:1)測白度指數(shù)是使用HunterLab測配色儀(WIE313白度YIE313黃度)。

2)傳統(tǒng)工藝經(jīng)過兩次燒毛。

3)毛效測試方法使用的是美標AATCC。毛效AATCC

2.成品

用新工藝染整加工后的成品,在染色飽和度、鮮艷度、光潔度、強力方面都優(yōu)于傳統(tǒng)工藝,手感相同。

3.成本

新工藝前處理生產(chǎn)成本與傳統(tǒng)工藝兩氯一氧基本一樣,但半制品質(zhì)量等同于傳統(tǒng)的三氯兩氧工藝,且成本下降30%。

五、結論

新工藝經(jīng)過長期的摸索實踐,使無燒堿、五次氯酸鈉進行原生麻混紡織物前處理高效練漂成

為可能?,F(xiàn)在可以逐步轉化為實用工藝。新工藝在穩(wěn)定性、安全性、經(jīng)濟性方面具有一定的潛在優(yōu)勢,讓我們看到了變革傳統(tǒng)工藝的希望。從而,開辟了一條符合清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保、節(jié)能降耗的染整加工新途徑。同時,我們也清醒地認識到,任何一項新的技術都得經(jīng)得起長期、反復的檢驗,需要不斷地改進創(chuàng)新。下一步我們將研究的重點在通用性上,針對不同產(chǎn)地,不同紗支、規(guī)格的粘亞麻混紡布進行中樣試驗,優(yōu)化各種工藝參數(shù),形成成熟工藝,達到規(guī)?;a(chǎn)的目標。另外,我們還將繼續(xù)深化純亞麻和亞麻與其它纖維混紡或交織織物的前處理工藝實踐。



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